對標管理作為一種精益管理,是陜化公司長期推行的一種工作體系,在統(tǒng)籌各項生產(chǎn)經(jīng)營和安全管理工作中,起著牽頭抓總的作用。公司每月組織一次對標經(jīng)營分析會,針對原材料消耗、成本控制、主要經(jīng)濟指標等標桿,縱向到底、橫向到邊進行分析總結(jié),指導(dǎo)工作方向。但是,在長期的工作實踐中,我們也不難看出,對標管理長期浮在頂層設(shè)計,下沉力度不夠。雖然對照標桿和偏離,有分析、有布置、有思考、有總結(jié)。但觸底措施不實,互動反饋虛化。很難找到指標偏離的根本原因,對應(yīng)的整改措施也就治標不治本,大幅降低對標管理的效率。為此,磷銨分廠認真分析總結(jié)對標管理推進過程中的難點,提出針對指標偏離,運用思維導(dǎo)圖的分析模式,找準數(shù)據(jù)異常的痛點,疏通對標不接地氣的堵點,消除對標管理的盲點,做實對標管理。
磷銨生產(chǎn)組織能夠反映系統(tǒng)生產(chǎn)控制和原材料消耗的綜合性經(jīng)濟指標就是洗滌率和轉(zhuǎn)化率。每個班次由質(zhì)檢作為第三方分析通報一次。其中,轉(zhuǎn)化率是磷礦中有效成分是否全部被反應(yīng)提取的表現(xiàn)指標,標桿值是97.5%,平均控制指標97.67%,基本能夠達標。洗滌率是指過濾生產(chǎn)過程中,通過加入沖盤水,將料漿和磷石膏中的有效成分盡可能的洗滌干凈,避免資源損失。標桿值是99.0%,但是實際控制指標長期徘徊在98.6左右。技術(shù)人員面對對標未達標的指標進行分析時,往往會過多的強調(diào)客觀原因,忽視主管原因。在每個月上報的對標分析中,針對洗滌率不達標的原因基本相同,整改措施大體一致,然而實際控制一如既往,導(dǎo)致這種結(jié)果無非兩種原因。一是標桿值設(shè)置不合理,標桿值定的偏高,長期難以達標。二是技術(shù)人員對指標偏離的原因分析不到位,措施不正確,長期走誤區(qū)。怎么解決這個問題,讓對標管理走真走實走細,兩張思維導(dǎo)圖清晰的給我們呈現(xiàn)了答案。
在磷銨分廠一月一次的二級成本分析會上,分廠領(lǐng)導(dǎo)首先拋出洗滌率歷史對標的數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)顯示,在2011年至2021年10年時間過長中,洗滌率最好指標是99.5%,最差指標是95.0%,平均98.85%;這說明歷史上我們能夠控制好洗滌率指標,將標桿值定位99.0%本身就有提升管理,拔高指標的作用。標桿值設(shè)定應(yīng)該沒有問題。緊接著,分廠領(lǐng)導(dǎo)從人、機、料、法、環(huán)開始,繪制第二張思維導(dǎo)圖,引導(dǎo)技術(shù)組發(fā)揮頭腦風暴效應(yīng),深入分析洗滌率持續(xù)達不到標桿值的深層次原因。有人說,之前用的云南礦,摻配使用貴州礦,現(xiàn)在全部用貴州礦,反應(yīng)活性沒有之前的好。有人說,歷史上最好的洗滌率指標現(xiàn)在也能達到,只要加大沖盤水,把稀酸濃度降低一點,就能保證。有人說當前生產(chǎn)負荷是原來的兩倍,反應(yīng)速率加大萃取槽反應(yīng)空間、蒸發(fā)面積不足,石膏結(jié)晶差,過濾吸干不好控制導(dǎo)致洗滌水不敢過量使用。這些原因之前都只是一晃而過,沒有仔細剖析。通過大屏幕上投影的思維導(dǎo)圖,大家逐一理順,去雜歸核。立足當前磷銨滿負荷生產(chǎn)對稀酸濃度的要求,充分考慮石膏外運對水分含量的環(huán)保管控,結(jié)合貴州礦比云南礦價格便宜成本低的多方面因素,最終確定集中力量清理反應(yīng)槽和低閃系統(tǒng),從生產(chǎn)控制軟硬件著手,持續(xù)提升洗滌率的過程優(yōu)化。
9月至10月,磷銨分廠利用“十四運”期間裝置限產(chǎn)控制負荷時機,先后組織對過濾兩套系統(tǒng)萃取反應(yīng)槽、陳化槽和低閃系統(tǒng)的全面清理。從過程控制上解決稀酸濃度和石膏吸干的問題,從而不斷優(yōu)化,最終實現(xiàn)洗滌率的持續(xù)攀升。
“世界上怕就怕‘認真’二字,共產(chǎn)黨最講認真?!睂斯芾碜鳛槭澜缫涣髌髽I(yè)全面推行的精益管理,自然有其獨到的管理藝術(shù)。運用對標管理,就要深挖根部原因。對標對表!對比標桿找差距,對比表格抓落實,對照標準提問題。思維導(dǎo)圖無疑是引導(dǎo)全員理念對標管理、建立對標意識的良好切入點。指導(dǎo)我們在日常工作中,運用對標管理工作模式,分析問題、解決問題,提升管理。(磷銨分廠 王向文)