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中國化工報:陜化老牌國企蛻變低碳綠色領(lǐng)跑者
發(fā)布時間:2022-05-23     作者:王靜 楊旭   分享到:

前不久,當(dāng)陜西陜化煤化工集團有限公司入圍2021年重點用能行業(yè)能效“領(lǐng)跑者”企業(yè)名單,并且合成氨裝置列行業(yè)能效第二名時,令業(yè)內(nèi)刮目相看。這個歷經(jīng)半個多世紀的老牌國有化肥企業(yè),正在低碳綠色發(fā)展的道路上不斷探索,發(fā)生脫胎換骨般巨變。

淘汰落后產(chǎn)能 完成新老更替

陜化公司前身原陜西省化肥廠,是陜西省第一家建成投產(chǎn)的尿素生產(chǎn)企業(yè)。歷經(jīng)多次擴能改造,技術(shù)水平和裝置規(guī)模不斷發(fā)展,但合成氨裝置仍采用固定床氣化技術(shù),原料煤成本較高,能耗較大。

為徹底改變無煙煤原料路線,調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu),淘汰落后產(chǎn)能,實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級,2006年6月陜化公司加入陜煤集團后,謀劃新的產(chǎn)能項目。2009年7月,投資53億元的陜化節(jié)能減排技改項目正式開工建設(shè)。該項目包括兩套30萬噸/年合成氨、配套94萬噸/年尿素(其中新建52萬噸,同時對老尿素系統(tǒng)進行改造)生產(chǎn)裝置。其中第一套30萬噸/年合成氨系統(tǒng)2012年11月投料試車,2013年8月尿素系統(tǒng)全線貫通。與此同時,老合成氨系統(tǒng)淘汰停運,標(biāo)志著運行近40年的陜化老合成氨裝置完成了歷史使命正式“退役”。隨后,原6臺燃煤鍋爐、兩套合成氨裝置及構(gòu)建筑物等被拆除處置。

加強技術(shù)改造 減少能源浪費

節(jié)能減排技改項目建成投產(chǎn)后,陜化公司發(fā)掘內(nèi)生動力,創(chuàng)新管理,優(yōu)化工藝,生產(chǎn)裝置實現(xiàn)滿負荷運行,能耗顯著下降。合成氨B系統(tǒng)自2020年2月10日至2021年8月31日連續(xù)穩(wěn)定運行,創(chuàng)合成氨裝置連續(xù)穩(wěn)定運行567天的歷史佳績,為實現(xiàn)高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)低耗目標(biāo)奠定基礎(chǔ)。目前,合成氨單位產(chǎn)品綜合能耗降至1190kgce/t。

在此基礎(chǔ)上,陜化公司積極響應(yīng)國家節(jié)能降耗、環(huán)境治理等產(chǎn)業(yè)政策,秉承“節(jié)能減排、綠色低碳”的發(fā)展理念,不斷實施多個合成氨節(jié)能改造項目,實現(xiàn)能耗大幅下降。僅2021年,完成10項節(jié)能技改項目,包括氣化黑水過濾器改造、變換洗氨塔改造、甲醇洗除水改造、氨壓縮機冷卻器改造等,全年節(jié)電2000萬千瓦時,節(jié)煤1萬噸,創(chuàng)效5700萬元。

陜化公司氣化裝置采用多元料漿氣化技術(shù),水煤漿濃度直接關(guān)系到煤耗、氧耗。為此,該公司圍繞提高水煤漿濃度積極探索,根據(jù)現(xiàn)場裝置實際情況,充分結(jié)合“超細磨原理”進行就地改造,實現(xiàn)了煤漿流動性、煤漿細度等多項指標(biāo)的提升。自改造項目2021年投運以來,高壓煤漿濃度穩(wěn)定在63.8%以上,氣化有效氣體成分穩(wěn)定在82.5%以上,居行業(yè)前列。高壓煤漿濃度提高0.7個百分點,年降低氧氣消耗105萬立方米,增效2500萬元。

陜化公司BDO分廠一期甲醛裝置每小時副產(chǎn)7噸0.4MPa低壓蒸汽。由于蒸汽壓力較低,生產(chǎn)裝置無法直接使用,這部分蒸汽全部排放,不但造成能源浪費,而且蒸汽放空帶來噪音污染。為此,公司投資40余萬元通過技術(shù)改造解決此問題。他們增加一臺高壓給水泵及一臺高壓蒸汽自調(diào)閥,配制相關(guān)管線,將0.4MPa低壓蒸汽提壓至1.9MPa,提壓后的蒸汽并入全廠蒸汽管網(wǎng),得到全部利用,從而減少蒸汽用量,節(jié)約燃煤消耗。據(jù)統(tǒng)計,僅此一項每年節(jié)煤7280噸,增加效益1100萬元。

同時,BDO分廠精餾塔每小時產(chǎn)生溫度為120℃、流量為100噸的高壓蒸汽冷凝液。此前因無用戶全部排入循環(huán)水系統(tǒng),造成循環(huán)水溫度偏高,各設(shè)備換熱效果不好。2021年,該公司與第三方企業(yè)通過能源管理合作模式,對BDO凝液余熱進行利用改造。新增溴化鋰制冷機組,將高壓冷凝液中的熱量制冷進行制冷代替制冷機,為生產(chǎn)系統(tǒng)提供所需冷量,節(jié)電效果明顯。該項目2021年5月投入使用以來,目前運行良好。每年可節(jié)電478萬千瓦時,增項239萬元。

夯實工藝管理 裝置高效運行

作為一家老牌國有企業(yè),陜化公司日常基礎(chǔ)管理自成體系,并推陳出新。在原有工藝指標(biāo)管理、設(shè)備設(shè)施維護、現(xiàn)場巡檢質(zhì)量“三板斧”的框架下,2021年又增加了一把“標(biāo)準(zhǔn)尺”。所謂“標(biāo)準(zhǔn)尺”,就是以能源管理體系為主線,以各項標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范為準(zhǔn)繩,組建能源管理團隊,全面梳理能源消耗、指標(biāo)、重點設(shè)備、計量分析及臺賬記錄等各個環(huán)節(jié),刪繁就簡,持續(xù)提升各項管理有目標(biāo)、過程管理有落實、效果評價有監(jiān)督、考核獎懲有力度的閉環(huán)管理。對照標(biāo)準(zhǔn)又不局限于標(biāo)準(zhǔn),結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)實際,創(chuàng)新性開展“一述兩清”擂臺賽、“桌面推演”班組獎、HAZOP分析技術(shù)能手等主題活動,以點帶面,舉一反三,形成符合企業(yè)生產(chǎn)組織管理實際的系統(tǒng)化思維和方式,突出針對性、階段性、季節(jié)性特征,夯實基礎(chǔ)管理,提升過程管控。

同時,該公司推行《化工企業(yè)工藝安全管理實施導(dǎo)則》(AQ T3034-2010)、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全三標(biāo)管理、NOSA安健環(huán)管理等體系,分別從工藝基礎(chǔ)管理、產(chǎn)品質(zhì)量控制、安全環(huán)保生產(chǎn)等多方面,結(jié)合實際又優(yōu)于實際,對照標(biāo)準(zhǔn)又高于標(biāo)準(zhǔn),科學(xué)規(guī)范、全面系統(tǒng)地對全生產(chǎn)周期加強管控,以穩(wěn)產(chǎn)促高產(chǎn),以高產(chǎn)促節(jié)能。

強化專項對標(biāo) 挖潛增效管理

本著“走出去、引進來”的原則,陜化公司堅持對標(biāo)管理,外出學(xué)習(xí),善用“他山之石”攻“己之璞玉”。通過專項對標(biāo),實施合理配煤、磨機改造、添加劑“賽馬”等措施,實現(xiàn)主裝置運行從“穩(wěn)”到“優(yōu)”的轉(zhuǎn)變,綜合能耗和單耗持續(xù)降低。2021年,鍋爐噴燃系統(tǒng)及余熱回收改造,使鍋爐燃燒效率提高了7%以上;對系統(tǒng)各個放空閥進行提標(biāo)改造,定期效驗更換安全閥,實現(xiàn)了事故火炬“相對熄滅”;合成氨系統(tǒng)涼水塔擴容改造,盡最大可能降低冷卻水溫度降低系統(tǒng)電耗、汽耗,為合成氨能耗大幅下降奠定了堅實基礎(chǔ)。

在生產(chǎn)運行過程中,陜化公司各級管理技術(shù)人員還不斷探索思考、總結(jié)提煉,實行節(jié)能技改專項獎勵,充分調(diào)動技術(shù)骨干攻關(guān)節(jié)能新方法。截至目前,該公司擁有專利31項,其中發(fā)明專利3項、實用新型28項。

節(jié)能減排永遠在路上。2022年,陜化公司將計劃實施氣化除氧器放空氣回收、空分循環(huán)水系統(tǒng)優(yōu)化改造、713乏汽回收、BDO蒸汽余熱余壓綜合利用等多項節(jié)能改造項目,本著資源“吃干榨凈”的原則,最大限度挖掘節(jié)能降耗潛力。(王靜  楊旭)