生產(chǎn)建設(shè)
日前,氣化凈化工段4#酸霧風(fēng)機(jī)改造順利完成,最佳連續(xù)運(yùn)行狀態(tài)100天,取得明顯效果,各項(xiàng)運(yùn)行指標(biāo)達(dá)到預(yù)期要求,困擾生產(chǎn)系統(tǒng)達(dá)2年之久的“頑疾”終于得到根除。
4#風(fēng)機(jī)2019年6月新上的一臺(tái)離心式尾氣風(fēng)機(jī),是凈化工段硫回收尾氣洗滌裝置的重要設(shè)備,自安裝試車(chē)以來(lái),一直存在前后軸承振動(dòng)較大,運(yùn)行周期短等問(wèn)題,對(duì)系統(tǒng)穩(wěn)定生產(chǎn)造成一定影響。為確保設(shè)備運(yùn)行取得突破性進(jìn)展,今年,由機(jī)動(dòng)部牽頭,氣化分廠(chǎng)、維保分廠(chǎng)參與,充分發(fā)揮技術(shù)優(yōu)勢(shì),成立攻關(guān)小組,集思廣益,曾試探性做過(guò)檢修處理,更換軸承、控制潤(rùn)滑脂量、檢驗(yàn)轉(zhuǎn)子平衡性......,但振動(dòng)問(wèn)題仍未得到根治,無(wú)法達(dá)到長(zhǎng)滿(mǎn)優(yōu)運(yùn)行。經(jīng)多方充分論證,外出技術(shù)交流,最終判定聯(lián)軸器尺寸小、承載能力不足、軸承選型有誤、風(fēng)機(jī)基座連接面較薄等均是造成風(fēng)機(jī)振動(dòng)的主要原因。通過(guò)增大聯(lián)軸器直徑、改變軸承類(lèi)型、加固風(fēng)機(jī)底座后,雖然取得初步成效,但是攻關(guān)小組前進(jìn)的腳步仍未停歇,又持續(xù)跟蹤改造效果,不斷優(yōu)化。
2021年9月,公司組織對(duì)該風(fēng)機(jī)蝸殼內(nèi)部刷耐酸涂層,消除積酸腐蝕問(wèn)題。三分檢修,七分保養(yǎng),技術(shù)改造后,針對(duì)風(fēng)機(jī)運(yùn)行期間管道內(nèi)部產(chǎn)生的硫酸銨結(jié)晶會(huì)影響風(fēng)機(jī)振動(dòng)問(wèn)題,分廠(chǎng)定期組織人員進(jìn)行管道、蝸殼、葉輪清理,保證風(fēng)機(jī)運(yùn)行處于最佳狀態(tài)。投入使用3個(gè)多月以來(lái),該泵運(yùn)行平穩(wěn),再未出現(xiàn)超電流跳車(chē)現(xiàn)象,大大減少了設(shè)備故障率,攻關(guān)小組的“亮劍”精神,不僅“醫(yī)治”了長(zhǎng)達(dá)2年多之久的設(shè)備頑疾,而且極大的降低了檢修成本,確保區(qū)域設(shè)備安全穩(wěn)定運(yùn)行?! ?br/>
2021年以來(lái),公司在設(shè)備管理方面集中攻關(guān),致力技改,發(fā)現(xiàn)一個(gè)“三高一長(zhǎng)”的設(shè)備問(wèn)題(設(shè)備故障率高、備件更換頻率高、檢修費(fèi)用高、故障檢修時(shí)間長(zhǎng)),就成立一個(gè)技術(shù)攻關(guān)小組,穩(wěn)扎穩(wěn)打,積極推廣新技術(shù)、新材料應(yīng)用,主要完成了氣化原運(yùn)6號(hào)B皮帶液偶改造、氣化P1302泵葉輪改造、1#鍋爐水冷壁管使用耐磨材料噴涂等14余項(xiàng)技術(shù)改造,延長(zhǎng)了設(shè)備運(yùn)行周期,有效降低檢修費(fèi),更用永不言敗的“亮劍”精神為打造“員工幸福 行業(yè)尊重”的化工企業(yè)做出了最美的詮釋。(劉江涌 張博慧)