尿素分廠27萬噸尿素有三臺6M25壓縮機(jī),為90年代末的老機(jī)器,已連續(xù)服役了20多個年頭。機(jī)身斑斑點(diǎn)點(diǎn)的痕跡,是它一次又一次突破自身的見證。 在2013年,為實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排,將這三臺6M25壓縮機(jī)從氫氮壓縮機(jī)改為二氧化碳壓縮機(jī),但在運(yùn)行過程中,因各段壓力、溫度都偏高,運(yùn)行周期短,在至今的十個年頭里,陜化尿素人以十年磨一劍的韌勁,以一輩子辦成一件事的執(zhí)著,不斷攻破消除6M25壓縮運(yùn)行瓶頸和問題,6M25壓縮運(yùn)行周期和運(yùn)行狀態(tài)不斷得到突破更替。但在每年高溫季節(jié),6M25壓縮機(jī)仍存在各級溫度偏高,能耗上漲,維護(hù)費(fèi)用上升,尿素生產(chǎn)成本上漲的問題。帶著這些問題,陜化公司尿素分廠發(fā)揮集體力量,群策群力,并以問題導(dǎo)向,對標(biāo)學(xué)習(xí)交流,把每次交流成果論證總結(jié),最后轉(zhuǎn)化為攻克6M25壓縮機(jī)掣肘的具體辦法。 經(jīng)過分廠多次專題研究,反復(fù)推翻總結(jié),最后大家一致認(rèn)為,6M25壓縮機(jī)溫度偏高位置可以加裝水冷器套管或在線對換熱器進(jìn)行化學(xué)清洗;而后通過制定詳細(xì)方案,最終于2023年6月10日在11#壓縮機(jī)四段冷卻器出口加裝水冷套管,在相同狀況下,五段入口溫度較之前降低5℃,降低了壓縮機(jī)負(fù)荷,提升了壓縮機(jī)做功效率。滿負(fù)荷運(yùn)行時,每天能節(jié)電約50度,一年節(jié)約電15000度,一年節(jié)約成本約7500元;同時27萬噸尿素對標(biāo)52萬噸尿素,對壓縮機(jī)部分水冷器進(jìn)行自主化學(xué)清洗,化學(xué)清洗后,溫度均能較低2-5℃,降低了壓縮機(jī)能耗,同時節(jié)約了外委酸洗費(fèi)用,促進(jìn)了分廠成本管理提升。 近幾年來,陜化公司尿素分廠以降本增效為重點(diǎn),眼睛持續(xù)向內(nèi)看,不斷發(fā)現(xiàn)并補(bǔ)修短板和不足,實(shí)現(xiàn)自身新的突破。后期分廠繼續(xù)緊盯問題不放松,腳踏實(shí)地,一步一步攻克老舊設(shè)備降本增效掣肘,為公司降本工作盡力盡責(zé)。(尿素分廠 王探朝 張倩)